- [Regler 0--->} - z.B. manuelles Nachregeln der Leerlaufdrehzahl einer Hydraulikpumpe
- [Seq 1...5] - nur HS16: für einfache Ablaufsteuerungen mit 5 Positionen und mit dem Kanaltyp "5 Pos Servo"
- [Min Impuls] - wie Impuls, aber der Impuls hat die hier eingestellte Mindestlänge
- [Tast 1...5] - oh, da muß ich Karsten fragen
Posts by Jörg
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Wir konnten den Bug finden, der (zum Glück) nur in Kombination mit einer LA10 auftaucht und dann nur wenn die Servos zwischen Positionen geschaltet hin- und herfahren.
Trotzdem ärgerlich - die Software konnten wir bereits korrigieren, ihr müßt allerdings die AM6 zum Update einschicken oder auf einer Messe vorbeikommen.
Da können wir uns nur Entschuldigen. Alle AM6 bei uns im Lager haben wir natürlich sofort neu programmiert.
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Welche Software-Version hast du auf dem Sender? HS12 oder HS16?
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Wir haben hier einen Testaufbau gemacht und es scheint nur mit der LA10 und unter bestimmten Randbedingungen ein Problem zu geben. Wir gehen der Sache morgen auf den Grund...
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Ferndiagnose ist da schwierig. Wir können uns den Regler aber mal anschauen.
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Vom Regler her kein Problem. Lediglich das BEC, also die Empfänger und Servoversorgung könnte an Grenzen stoßen. Dann hilft ein BEC4.
Frohe Festtage!
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Hallo Markus, welchen Modus hast du im M211 eingestellt? Sind die Ausschläge im Sender alle auf 100%?
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Dann bleibt nur einschicken. Wir schauen uns das Teil gerne mal an.
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Moin!
Hast du schon mal den Kanal am Empfänger getauscht? Nimm testhalber mal den Kanal von der Lenkung...
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Analog-Servo. Das würde ich ausprobieren. Für Funktionsmodelle ist das schnell genug.
Wir haben in unsere Anlagen Eingangsfilter eingebaut, um die Betriebssicherheit zu erhöhen. Die werfen alles weg, was nicht plausibel ist. Und dann haben Hersteller diese "ultraschnellen" Sachen eingeführt, um Kunden zu beeindrucken. Aber wer fliegt schon Hubschrauber-Kunstflug oder Drohnen-Racing?
Gängig ist immer noch 20 bis 25ms oder 40 bis 50Hz.
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Moin,
die Hupe sollte in jedem Fall "gehen". Bitte alle Anschlüsse auf "richtig herum" prüfen. Vielleicht einmal mit einem Kanal der Kreuzknüppel verbinden, um Fehler in der Konfiguration der Anlage auszuschliessen. Oder auch mal ein Servo statt dem SM7 am Empfänger anschliessen, ob sich überhaupt was bewegt.
In der Werbung zur Noble Pro steht was von ultraschnell. Ich hoffe, die halten sich an gängige Impulsformate und Frequenzen. Bitte mal Anleitung prüfen ob da was einstellbar ist. Wenn ja, alles auf Standard.
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Ich kenne zwar die Füsse von Lesu nicht, aber wenn sie motorbetrieben sind, muß ein Fahrregler her, z.B. MF8 oder MFX
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Ist der Rückfahrscheinwerfer angeschlossen? Unsere Regler haben dafür extra eine "Hysterese" eingebaut, damit beim wiederholtem Anhalten und Rückwärtsfahren Pieper und Scheinwerfer nicht an/ausgehen. Das wäre unrealistisch, denn in echt nimmt ja auch niemand den Gang raus, wenn er beim Rücksetzen kurz anhält.
Abhilfe: Knüppel kurz etwas nach vorne antippen.
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Das kann man in der Software vermutlich leicht ändern - da müssen wir aber auf Karsten warten, der ist gerade im Urlaub

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Wenn ich mich recht entsinne, kann man bei Blauzahn die Ausgänge so einstellen, dass die nach kurzer Zeit ohne Änderung abgeschaltet werden.
Das mag ein T24 gar nicht, der hält das für eine Störung und hält das Modell an.
Vielleicht die Ursache?
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Siehe Verdrahtungsplan beim MF8
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